某型變速器一擋和中間軸通過花鍵壓裝連接,實現600N·m轉矩的傳遞,簡化了中間軸結構,有利于中間軸加工。然而一擋齒輪采用內花鍵結構,熱處理后變形大(M值在軸向呈現錐度且超差),影響塞規檢測,引起裝配不合格。當前對內花鍵變形的研究,總結起來的相關經驗主要是通過結構設計優化,控制材料淬透性,熱處理工藝調整,或者機加工方式的變化(改變拉花鍵方向,熱后拉花鍵)等。本文結合零件實際結構和狀態,研究零件的熱變形控制。
一、問題提出
變速器7T800機型是某世界汽車巨頭全球新車型的傳動系統,其一擋齒輪結構設計為內花鍵,與中間軸外花鍵通過壓裝相配連接。該零件的內花鍵較長,內孔壁厚變化較大,熱處理(滲碳淬火)時內孔徑向變形不一致,導致內花鍵上中下三段M值不同,呈現軸向錐度,如圖1所示。該熱處理變形導致的不合格率約為10%,對產品質量和交付造成了較大影響。
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二、熱處理變形的改善
原材料
一擋齒輪材料為20MnCr5,材料冶煉要求高,與常見的20CrMnTi和20CrMoH相比熱處理后的變形量小。淬透性的變化會帶來淬火后的尺寸變化,材料設計上選擇低淬透性并收窄淬透性帶寬,末端淬透性按J5= 37~41HRC,J9=29~33HRC,J15=26~30HRC控制。
機加工藝
一擋齒輪內花鍵是通過拉花鍵方式加工。由于上下兩端結構不對稱,且內孔一端突出輪輻較多,形成凸臺,因此加工內花鍵的方式有正向和反向拉花鍵兩種方式,如圖2所示。
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抽取正向和反向拉花鍵的產品各30件,測量內花鍵M值進行雙樣本T分析。H0:正向與反向拉花鍵對M 值沒有顯著差異;H1:正向與反向拉花鍵對M值有顯著差異。分析結果如圖3所示,P值<0.05,拒絕H0,正向和反向拉花鍵的一擋內花鍵M值存在明顯差異。因此,確定熱前改用反向拉花鍵的工藝。
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熱處理
熱處理過程是控制和改善零件熱變形的關鍵工序,主要從以下三個方面做改善。
(1)焊接應力 該零件為齒輪齒圈焊接結構,考慮焊接產生較大的應力可能引起內花鍵變形大,采用200℃回火2h的方案進行驗證。取去應力回火(200℃×2h)和正常生產的零件各30件,測量M值進行雙樣本T分析。H0:熱處理前回火去應力對M值沒有顯著影響;H1:熱處理前回火去應力對M值有顯著影響。分析結果如圖4所示,P值<0.05,拒絕H0,去應力和不去應力的一擋內花鍵內花鍵M值存在明顯差異。據此,零件焊接探傷后增加去應力回火工序。
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(2)攪拌速度 理論上降低淬火烈度,有利于淬火變形的改善。通過改變淬火攪拌速度,降低淬火油的流量,驗證內花鍵的熱變形變化。不同攪拌速度的驗證結果如圖5所示,從四種攪拌速度統計數據看,600r/min淬火的M值數據均值靠近中差,且標準差最小,數據更優,配合拉刀的調整可以實現熱后M值合格。
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(3)工裝及裝爐方式 工裝主要分為補償變形和自由變形兩種方式;裝爐方式主要分為串裝吊立和平放疊裝兩種。
通常而言,串裝吊立方式會因為零件自重帶來蠕變,內孔圓度變差,內花鍵錐度和周累變大。而平放能使零件徑向冷卻均勻,周累和錐度變形較小。然而該零件的結構特殊,齒輪大而輪輻薄,且內孔上下結構不一致,平放時的變形程度更加嚴重。因此結合該零件內孔有凸臺,并非對稱結構,做平裝并增加補償套的方式,對比用補償芯軸串裝吊立的方式來驗證能否減少內花鍵變形。驗證結果如圖6所示,熱處理平裝和串裝的一擋內花鍵M值存在明顯差異,且串裝的均值和標準差好于平裝。
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三、結語
通過上述多個影響內花鍵變形因子的驗證,針對該一擋齒輪實施以下措施:
1)簽訂材料標準,收窄淬透性帶寬。
2)拉花鍵工藝固化,采用反向拉內花鍵。
3)焊接后增加去應力回火處理。
4)降低淬火有攪拌速度。
5)采用補償芯軸串裝方式裝爐熱處理。
上述措施實施后,一擋內花鍵熱處理后M值合格,且錐度由0.08縮小為0.04,效果顯著。
參考文獻略.